促進(jìn)石化企業(yè)信息化節(jié)能減排的解決方案
點(diǎn)擊次數(shù):1483 更新時(shí)間:2020-06-12
石化企業(yè)消耗的能源介質(zhì)主要包括水、電、蒸汽、風(fēng)、燃料油等,排放主要包括廢水、廢氣、廢渣等“三廢”。在油價(jià)高企的情況下,石化企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷增加,而且環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展受到各界的廣泛關(guān)注。因此,節(jié)能減排已成為企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn),直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。石化產(chǎn)業(yè)屬于高耗能產(chǎn)業(yè),需結(jié)合國(guó)家節(jié)能減排的總目標(biāo)和石化行業(yè)特點(diǎn),做好節(jié)能減排工作。要對(duì)照**水平,尋找每家企業(yè)的差距;對(duì)比能源消耗高低,找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差距。1利用信息化促進(jìn)節(jié)能減排的應(yīng)用概述在大型石化企業(yè),節(jié)能減排是日常工作的一個(gè)重點(diǎn),而信息技術(shù)作為助力節(jié)能減排的重要措施和手段,可為節(jié)能減排提供信息技術(shù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)能耗、排放數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的采集,為優(yōu)化生產(chǎn)方案,動(dòng)態(tài)跟蹤生產(chǎn)運(yùn)行,監(jiān)控生產(chǎn)能耗,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題提供支撐,并將節(jié)能減排列入考核指標(biāo),使其與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)相結(jié)合。在煉化生產(chǎn)企業(yè)層面,流程模擬、先進(jìn)控制、管網(wǎng)優(yōu)化、生產(chǎn)執(zhí)行等系統(tǒng)在煉化企業(yè)的全面推進(jìn),正逐步形成包括計(jì)劃優(yōu)化、用能模擬、在線(xiàn)控制、實(shí)時(shí)監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)等功能在內(nèi)的能源管理體系框架,并逐步形成閉環(huán)的能源管理模式:①計(jì)劃優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)編制*優(yōu)的用能計(jì)劃;②用能模擬,通過(guò)模擬測(cè)算,得出可執(zhí)行、可操作的用能方案;③在線(xiàn)控制,通過(guò)先進(jìn)控制,使節(jié)能方案得以執(zhí)行,并進(jìn)行實(shí)時(shí)優(yōu)化;④實(shí)時(shí)監(jiān)控,對(duì)用能執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控;⑤統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià),對(duì)用能結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià),提出改進(jìn)方向。流程模擬已在多家煉化生產(chǎn)企業(yè)的主要裝置上進(jìn)行了建模和優(yōu)化,涉及的領(lǐng)域包括:煉油、化工、塑料、化纖、橡膠、化肥等,實(shí)現(xiàn)為企業(yè)降本增效。例如,某企業(yè)焦化裝置通過(guò)提高蠟油循環(huán)量,充分利用高溫位熱源加熱原料渣油,經(jīng)過(guò)逐級(jí)換熱,原料渣油進(jìn)入分餾塔的溫度可由280℃提升至300℃,進(jìn)入分餾塔溫度升高,循環(huán)比下降,降低了加熱爐瓦斯消耗,瓦斯單耗下降1.54標(biāo)準(zhǔn)立方米/噸,降低能耗58.2兆焦/噸。通過(guò)模擬優(yōu)化調(diào)整后,蠟油回流和柴油回流取熱比例有較大變化,分別上升5.43個(gè)百分點(diǎn)及下降5.69個(gè)百分點(diǎn)。蠟油及中段回流增加后,自產(chǎn)的1.0MPa蒸汽由平均8.8噸/小時(shí)上升559.8噸/小時(shí),全年可節(jié)約蒸汽8760噸,能耗可降低27.87兆焦/噸。先進(jìn)控制技術(shù)的應(yīng)用是信息化技術(shù)在生產(chǎn)裝置級(jí)的應(yīng)用,目前大部分煉化企業(yè)的主要裝置實(shí)施了先進(jìn)控制(如APC)。例如某企業(yè)2#焦化先進(jìn)控制器投用以后,加熱爐氧含量指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)偏差得到有效降低,控制器可將煙氣氧含量控制在工藝指標(biāo)下限附近,并降低了煙氣換熱后溫度,從而降低了加熱爐的能耗,提高了加熱爐熱效率。控制器投用前后爐效率對(duì)比結(jié)果為:加熱爐熱效率增加0.66%,相應(yīng)瓦斯耗量下降0.66%。根據(jù)裝置瓦斯正常單耗0.20千克/噸原料測(cè)算,投用后每年可節(jié)省瓦斯158噸。2信息化促進(jìn)節(jié)能減排的方案“十二五”期間,石化企業(yè)應(yīng)該繼續(xù)堅(jiān)持“兩化融合”的方針,引進(jìn)吸收國(guó)內(nèi)外利用信息化促進(jìn)節(jié)能減排的成功經(jīng)驗(yàn),利用數(shù)采、優(yōu)化、模擬、監(jiān)控等信息技術(shù),分層次建立上、中、下游一體化的節(jié)能減排信息系統(tǒng),具體參見(jiàn)圖2。對(duì)于大型石化企業(yè),建議在集團(tuán)總部層面基于現(xiàn)有的信息平臺(tái)建立能源管理中心;在集團(tuán)總部建立集團(tuán)化的專(zhuān)業(yè)管理體系,利用能耗對(duì)標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分析及系統(tǒng)優(yōu)化持續(xù)降低能源成本,集中高效地提升能源管理水平;在企業(yè)生產(chǎn)執(zhí)行層面,完善集團(tuán)總部對(duì)企業(yè)用能網(wǎng)絡(luò)的在線(xiàn)監(jiān)管,有效監(jiān)控、提高能源系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平。1)總部級(jí)能源管理中心在大型石化企業(yè)建設(shè)總部級(jí)的能源管理中心是為了加快推進(jìn)工業(yè)化和信息化的融合,進(jìn)一步提高石化企業(yè)能源管理水平及能源利用效率,促使石化企業(yè)用能由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,為深入開(kāi)展工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作奠定基礎(chǔ)。在大型石化企業(yè)集團(tuán)總部層面,結(jié)合目前的信息化系統(tǒng),可以建立面向油田勘探開(kāi)發(fā)、原油采購(gòu)、煉化生產(chǎn)、原油和成品油管輸配送等業(yè)務(wù)的總部級(jí)能源管理中心,實(shí)現(xiàn)能源計(jì)劃、能源運(yùn)行監(jiān)控、能源統(tǒng)計(jì)分析、能源評(píng)價(jià)考核對(duì)標(biāo)、能源設(shè)施儀表健康管理、節(jié)能項(xiàng)目管理、能源審計(jì)監(jiān)察、HSE管理等功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)所有企事業(yè)單位的能源產(chǎn)(購(gòu))耗(銷(xiāo))數(shù)據(jù)和能源設(shè)施數(shù)據(jù)的集成采集管理,為集團(tuán)總部的能源管理、監(jiān)控、預(yù)警、分析和評(píng)價(jià)提供支持。